示例1:安排和调整损耗低减

在一条生产线或一台加工设备上,由于A、B产品生产条件的不同,要从A产品的生产切换到B产品的生产,需要对设备或生产线进行重新安排和必要的调整。

下面是一个减少加工机械更换夹具时间的改善事例。

1、改善前的问题点

1)由A产品到B产品换夹具时间为1800秒;

2)良品产出前会生产两次6个不良品。

2、改善目标

1)更换时间减至一半以下;

2)即刻生产出合格品,不良品为零。

3、现状分析

为了分析更换夹具过程中的问题,首先对更换作业过程做具体的纪录,表5-6是更换作业时间调查表。

表5-6 更换作业时间调查表

No

作业内容

时间(S)

对策方案

单项

总计

除去

并行

简化

1

按停止键

3

3

2

最后产品包装

24

27

3

准备工具

120

147

4

拆卸A夹具

180

327

5

移走A夹具

60

387

6

准备B夹具

60

447

7

安装B夹具

180

627

8

装材料

90

717

9

按启动键

3

720

10

试作

180

900

11

测试样品

60

960

12

尺寸修正

180

1140

13

再试作

180

1320

14

测试样品

60

1380

15

尺寸修正

180

1560

16

投入材料

60

1620

17

第一个合格品

180

1800

4、可行的改进方案。

从表5-6中的调查数据可见,各作业项目主要可以进行以下三个方面的改进。

1)可以去除的作业步骤。

通过对加工条件的事先确认和标准化管理,更换夹具后一次生产出合格品,可以省去试制过程(第10至15步),总计时间840秒。

2)可以并行作业的步骤。

有些步骤是可以在停机前进行并行作业的,如工具、夹具的准备等(第3步、第5步、第6步)。这样做的好处是,机器的停止时间相应可以缩短240秒。

3)可以简化的作业步骤。

通过其他改善(目视管理等)可以将安装夹具的时间缩短(第7步、第8步),缩短时间为120秒。

通过以上改善,总共可以缩短更换夹具时间1200秒,达到了低减到一半以下的改善目标,更换夹具后能一次性生产出良品,减少了材料和加工时间的损耗。