在一条生产线或一台加工设备上,由于A、B产品生产条件的不同,要从A产品的生产切换到B产品的生产,需要对设备或生产线进行重新安排和必要的调整。
下面是一个减少加工机械更换夹具时间的改善事例。
1、改善前的问题点
1)由A产品到B产品换夹具时间为1800秒;
2)良品产出前会生产两次6个不良品。
2、改善目标
1)更换时间减至一半以下;
2)即刻生产出合格品,不良品为零。
3、现状分析
为了分析更换夹具过程中的问题,首先对更换作业过程做具体的纪录,表5-6是更换作业时间调查表。
表5-6 更换作业时间调查表
No | 作业内容 | 时间(S) | 对策方案 | |||
单项 | 总计 | 除去 | 并行 | 简化 | ||
1 | 按停止键 | 3 | 3 | |||
2 | 最后产品包装 | 24 | 27 | |||
3 | 准备工具 | 120 | 147 | ○ | ||
4 | 拆卸A夹具 | 180 | 327 | |||
5 | 移走A夹具 | 60 | 387 | ○ | ||
6 | 准备B夹具 | 60 | 447 | ○ | ||
7 | 安装B夹具 | 180 | 627 | ○ | ||
8 | 装材料 | 90 | 717 | ○ | ||
9 | 按启动键 | 3 | 720 | |||
10 | 试作 | 180 | 900 | ○ | ||
11 | 测试样品 | 60 | 960 | ○ | ||
12 | 尺寸修正 | 180 | 1140 | ○ | ||
13 | 再试作 | 180 | 1320 | ○ | ||
14 | 测试样品 | 60 | 1380 | ○ | ||
15 | 尺寸修正 | 180 | 1560 | ○ | ||
16 | 投入材料 | 60 | 1620 | |||
17 | 第一个合格品 | 180 | 1800 | ○ |
4、可行的改进方案。
从表5-6中的调查数据可见,各作业项目主要可以进行以下三个方面的改进。
1)可以去除的作业步骤。
通过对加工条件的事先确认和标准化管理,更换夹具后一次生产出合格品,可以省去试制过程(第10至15步),总计时间840秒。
2)可以并行作业的步骤。
有些步骤是可以在停机前进行并行作业的,如工具、夹具的准备等(第3步、第5步、第6步)。这样做的好处是,机器的停止时间相应可以缩短240秒。
3)可以简化的作业步骤。
通过其他改善(目视管理等)可以将安装夹具的时间缩短(第7步、第8步),缩短时间为120秒。
通过以上改善,总共可以缩短更换夹具时间1200秒,达到了低减到一半以下的改善目标,更换夹具后能一次性生产出良品,减少了材料和加工时间的损耗。